- 田发斌;张伟;余建;
苏里格风险合作区钻井为了提速提效,采用两开两完的井深结构,其中二开采用215.9 mm钻头钻进,下入Ф114.3 mm套管并进行固井,环空容积达到26.3~30.9 L/m,属于宽间隙固井。针对宽间隙固井存在的环空间隙大、套管居中度不易保证、裸眼封固段长、地层压力系数低、存在多个易漏层、井眼不规则、顶替效率不易提高等固井技术难点,研发了一套高强低密度粉煤灰水泥浆体系,优选出一套固井工具,包含套管扶正器、固井胶塞、浮箍浮鞋等固井技术措施,强化固井前的井眼准备,保障了宽间隙固井施工安全和固井质量。在该区块应用6口井,套管居中度达到67%以上,水平段固井质量合格率达到70%以上,提升了该区块的整体固井质量。
2025年11期 v.41;No.435 35-39页 [查看摘要][在线阅读][下载 1276K] [引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] |[下载次数:10 ] |[网刊下载次数:0 ] - 梁聪;姜宏元;卢忠润;韩天旺;赵威;
新疆油田某井固井质量不满足储气库建设要求,需要进行套管锻铣扩眼永久性封堵。锻铣作业面临锻铣长度大、锻铣器性能要求高、扭矩传递难、铁屑返出能力提高难等难题。采用上拉式锻铣器配合优选的管柱结构和施工参数成功完成深井、长井段(40 m)套管锻铣作业。上拉式锻铣器相较于传统锻铣器,阔刀翼式设计,配合焊有硬质合金的6块刀片,锻铣效率更高,能够避免刀片不易收回造成的卡钻事故。在此次锻铣作业中,单趟锻铣平均锻铣进尺13.5 m,最大进尺18.43 m,平均锻铣时效为0.39 m/h,平均出屑率25.8%,刀片利用率高。结果表明,锻铣作业满足施工要求,保障了新疆油田储气库建设。
2025年11期 v.41;No.435 40-45页 [查看摘要][在线阅读][下载 1564K] [引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] |[下载次数:6 ] |[网刊下载次数:0 ] - 李世峰;
随着油气资源开发不断向深层迈进,川渝地区作为我国重要的油气产区,试油工程面临着严峻挑战。针对川渝地区“三高三低”特征的深层复杂气藏试油工程难题,研发应用了井筒完整性数字化评价、试油完井一体化数字孪生、高温高压射孔工具智能控制以及地面装备自动化测试与安全联锁等数字化技术体系。以龙王庙气田为典型案例,构建了井地一体化数字孪生系统和试油智能决策链,实现了从“信息孤岛”到“数据驱动”的转变。应用结果表明,数字化技术使试油周期缩短38%,单井成本降低38%,安全隐患事件减少89%,已推广至川渝地区5大气田126口高温高压气井,累计创效3.2亿元,为我国深层复杂气藏高效开发提供了技术支撑。
2025年11期 v.41;No.435 46-51页 [查看摘要][在线阅读][下载 1055K] [引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] |[下载次数:14 ] |[网刊下载次数:0 ] - 李莉娟;刘灿星;邱森;徐先亮;罗丹;
针对南海东部海上气田M井,投产不足1年,优化生产制度后,日产气量仅为目标值的一半,随时面临降产关停风险的问题。首先对其产量不及预期展开实验分析,发现其放喷液体中含有钻完井液成分,表明储层受到钻完井液污染,部分固相物质可能进入储层孔喉引起堵塞,导致储层产气受限。根据分析结果开展酸液体系评价,实施不动管柱酸化解除近井地带污染,提高储层渗透率,释放气井产能。应用结果表明气井酸化是一种经济有效的气井污染治理措施。该气井在措施后日产气增量达5.25×10~4m~3,增长率在47.3%左右,解堵效果显著。鉴于海上气田气井酸化难度较大,应用井数不多且成功率较低,该研究可为海上同类型气井酸化解堵、提高采收率提供参考。
2025年11期 v.41;No.435 52-56页 [查看摘要][在线阅读][下载 1112K] [引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] |[下载次数:23 ] |[网刊下载次数:0 ] - 邸泽朝;刘佳;汤柏松;刘颖杰;付常春;
渤海油田辽东区域浅部明化镇地层松软、胶结度差、断层易漏失,且大位移井造斜点浅,该区块表层钻进采用海水膨润土浆钻井液,易导致携带岩屑及泥岩抑制能力不足,进而引发井壁失稳坍塌掉块、井眼清洁困难、卡钻事故频发,造成工期延误、钻完井成本增加及油气田开发进度受阻等问题。采用工程案例深度解析方法,选取辽东区块XX井作为典型井例,系统分析其卡钻事故成因及处理过程,基于事故机理的实证分析,提出四维协同技术对策,即操作规程优化、环空清洁控制、作业流程强化及技术分析改进。现场应用表明,该技术单井节约费用约100万元,可为该区块后续钻井作业提供参考。
2025年11期 v.41;No.435 57-61页 [查看摘要][在线阅读][下载 1197K] [引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] |[下载次数:6 ] |[网刊下载次数:0 ] - 王小江;
北83井区梧桐沟组油藏具备一定开发潜力,但其储层低渗、水敏等特点给开发带来了挑战。针对油藏存在的问题开展了蓄能压裂工艺优化,以井组为单位,采用蓄能压裂工艺补充地层能量,提高压裂初期产量和有效期。采用地层压力恢复法,根据油井测试资料和压裂裂缝模拟结果进行蓄能液用量精准计算;加入驱油剂、引入焖井压降模型提高蓄能液的油水置换效率;采用新型绳结暂堵剂改善转向效果。蓄能压裂技术在现场试验中得到有效验证,改变了低效油藏的开发模式,推动了北83井区及同类油藏的开发和扩边。
2025年11期 v.41;No.435 62-66页 [查看摘要][在线阅读][下载 1137K] [引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] |[下载次数:14 ] |[网刊下载次数:0 ]